西門子CPU222在風機變頻調速中的應用
2006/3/24 17:07:00
1. 引言
風機在國民經濟生產中,數量很多,其耗電量巨大。目前我國在風機節能方面還有巨大的潛力。在紙廠鍋爐中,鍋爐蒸發量為15噸/時,風機主要有鼓風機,引風機裝機容量為30KW和75KW兩種,其風量的調節全靠擋板,大量的風能浪費在擋板上,對電能的浪費巨大,而且自動化水平很低,操作工人對這些設備的檢修工作量也很大,若用一種調節風機轉速的方法來調節風量起不是一舉兩得,既提高了自動化水平減少擋板設備的維修費用,又節約電能。
2. 風機變頻調速的改造
2.1系統配置:
西門子S7-200 CPU222控制模塊一個,CPU222運算功能強大,性能好,可靠性高。本機數字量輸入14點,數字量輸出10點。最大可擴展I/O模塊2個,最大可擴展智能模塊2個,內置8路PID回路,1個RS-485通信接口,為以后遠程監控做好準備。A/D、D/A轉換模塊各一個。EM 231模擬量輸入模塊,具有4個模擬量輸入通道,12位A/D轉換器,轉換時間小于250μs,數據字格式可單極性也可雙極性,單極性0~32000,雙極性-32000~+32000。EM 232模擬量輸出模塊,其模擬量輸出點數為2點,數據字格式與EM 231模塊類似。
另外壓力變送器一只,負壓表一只,變頻器兩臺其中30KW一臺用于鼓風機,75KW一臺用于引風機。
2.2工作原理:
鍋爐內蒸汽壓力的大小,主要靠30KW鼓風機決定,鍋爐內的負壓維持,主要靠75KW引風機決定。當鍋爐內蒸汽壓力增大時,壓力變送器把檢測到的信號經過A/D轉換模塊中的一個模擬量輸入通道輸入到PLC,PLC經過PID回路調節、上下限比較等內部處理運算,運算后所得結果傳送給D/A轉換模塊中的一個模擬量輸出通道輸入到30KW變頻器,30KW變頻器降低鼓風機的轉速,因此減小了鍋爐內蒸汽的壓力,同時由于鼓風機轉速的降低,鍋爐內的負壓也隨之增大,負壓表把檢測到的信號經過A/D轉換模塊中的另一個模擬量輸入通道輸入到PLC,PLC經過PID回路調節、上下限比較等內部處理運算,運算后所得結果傳送給D/A轉換模塊中的另一個模擬量輸出通道輸入到75KW變頻器,75KW變頻器降低引風機的轉速,因此減小了鍋爐內的負壓壓力。反之亦然。如下圖所示。
這里需要注意的是:第一點,KM1與KM2不能同時吸合,KM3與KM4不能同時吸合,其解決方法在機械上可以采用鑰匙轉換開關,電氣上可以采用接觸器常閉觸點互鎖,PLC內部編程采用延時一秒輸出等等,如下圖所示。
PLC接線圖
PLC內部編程梯形圖(局部)
第二點,PID回路控制必須有一個無擾動切換信號,上圖PLC接線圖中I0.0,I0.1作為PID回路控制無擾動切換輸入信號。關于PID回路控制將在下一篇文章《PID回路控制的原理與調試》中詳細介紹。
3. 結束語
整套系統運行良好,鼓風引風協調工作,大大提高了工廠自動化水平,既滿足了生產要求,又節約電能。
風機在國民經濟生產中,數量很多,其耗電量巨大。目前我國在風機節能方面還有巨大的潛力。在紙廠鍋爐中,鍋爐蒸發量為15噸/時,風機主要有鼓風機,引風機裝機容量為30KW和75KW兩種,其風量的調節全靠擋板,大量的風能浪費在擋板上,對電能的浪費巨大,而且自動化水平很低,操作工人對這些設備的檢修工作量也很大,若用一種調節風機轉速的方法來調節風量起不是一舉兩得,既提高了自動化水平減少擋板設備的維修費用,又節約電能。
2. 風機變頻調速的改造
2.1系統配置:
西門子S7-200 CPU222控制模塊一個,CPU222運算功能強大,性能好,可靠性高。本機數字量輸入14點,數字量輸出10點。最大可擴展I/O模塊2個,最大可擴展智能模塊2個,內置8路PID回路,1個RS-485通信接口,為以后遠程監控做好準備。A/D、D/A轉換模塊各一個。EM 231模擬量輸入模塊,具有4個模擬量輸入通道,12位A/D轉換器,轉換時間小于250μs,數據字格式可單極性也可雙極性,單極性0~32000,雙極性-32000~+32000。EM 232模擬量輸出模塊,其模擬量輸出點數為2點,數據字格式與EM 231模塊類似。
另外壓力變送器一只,負壓表一只,變頻器兩臺其中30KW一臺用于鼓風機,75KW一臺用于引風機。
2.2工作原理:
鍋爐內蒸汽壓力的大小,主要靠30KW鼓風機決定,鍋爐內的負壓維持,主要靠75KW引風機決定。當鍋爐內蒸汽壓力增大時,壓力變送器把檢測到的信號經過A/D轉換模塊中的一個模擬量輸入通道輸入到PLC,PLC經過PID回路調節、上下限比較等內部處理運算,運算后所得結果傳送給D/A轉換模塊中的一個模擬量輸出通道輸入到30KW變頻器,30KW變頻器降低鼓風機的轉速,因此減小了鍋爐內蒸汽的壓力,同時由于鼓風機轉速的降低,鍋爐內的負壓也隨之增大,負壓表把檢測到的信號經過A/D轉換模塊中的另一個模擬量輸入通道輸入到PLC,PLC經過PID回路調節、上下限比較等內部處理運算,運算后所得結果傳送給D/A轉換模塊中的另一個模擬量輸出通道輸入到75KW變頻器,75KW變頻器降低引風機的轉速,因此減小了鍋爐內的負壓壓力。反之亦然。如下圖所示。
這里需要注意的是:第一點,KM1與KM2不能同時吸合,KM3與KM4不能同時吸合,其解決方法在機械上可以采用鑰匙轉換開關,電氣上可以采用接觸器常閉觸點互鎖,PLC內部編程采用延時一秒輸出等等,如下圖所示。
PLC接線圖
PLC內部編程梯形圖(局部)
第二點,PID回路控制必須有一個無擾動切換信號,上圖PLC接線圖中I0.0,I0.1作為PID回路控制無擾動切換輸入信號。關于PID回路控制將在下一篇文章《PID回路控制的原理與調試》中詳細介紹。
3. 結束語
整套系統運行良好,鼓風引風協調工作,大大提高了工廠自動化水平,既滿足了生產要求,又節約電能。
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